圆筒型旋流器常用作粗粒级分级,用于2段磨矿中的1次分级,其分级效率直接影响2段磨机的负荷平衡,但是针对全圆柱型旋流器在2段磨矿负荷平衡中的应用研究至今甚少。梅山铁矿磨矿采用2段全闭路磨矿流程,第1段分级采用圆筒型旋流器,调试初期第1段磨矿负荷高、第2段磨矿负荷低。为此展开了对圆筒型旋流器的调试,通过对不同结构参数下的分级效果对比,最终使2段磨机负荷得到平衡,磨矿效率大幅提升。
1 圆筒型旋流器工作原理及流场分布规律分析
圆筒型旋流器的整个器壁全由柱段组成而没有锥段。由于圆柱段是一个有益于固体颗粒分离的有效沉降区,随着柱段长度的增长,水力旋流器内的分离空间越大,流体在旋流器内的停留时间就越长, 旋流器内的局部损失及湍动程度便会有所下降, 于是旋流器的总能耗降低, 处理能力增大。由于此种旋流器无锥段、磨损很小、所需压力降较小、处理能力大,所以圆筒型旋流器一般用于球磨第1段分级作业。
有研究表明,圆筒型旋流器内的流场分布规律大致为:①浆体在一定压强下通过给料管沿切向进入旋流器后,在旋流器内形成回转流,其切向速度从旋流器周边向中心不断增大,到空气柱边缘又重新降低,在回转半径约等于溢流管内半径处,切向速度达到最大值;②轴向速度在溢流管末端以下所有的水平面上,由器壁向空气柱方向距离越近速度越高,速度值由负变正,在旋流器半径中部通过零点,组成一个零速包络面,该面内部的液体向上流动形成内旋流,即溢流。其外部流体向下流动形成外旋流,即沉砂;③径向速度分布是从器壁趋向轴心逐渐增大,在空气柱边缘附近又急剧降低,内旋流区的径向速度变化幅度比外旋流区的变化幅度大。圆筒最下部形成旋转的稳定层,此层矿浆旋转稳定,有利于降低旋流器磨损及排矿。④矿浆进入圆筒型旋流器后,在很短时间内即基本完成分级,后续进入稳定状态。即经过快速分级—稳定的旋流过程。所以缩短筒体长度,会使溢流量增大,但溢流粒度相比未缩短筒体长度前变化幅度不大。因此,缩短旋流器筒体长度,有利于减轻球磨第1段负荷,增加第2段负荷,从而提高球磨系统的处理量,达到甚至超过设计处理能力,同时不会导致管道堵塞。
2 圆筒型旋流器数学模型分析与生产实践验证
要探讨圆筒形旋流器在平衡2段磨机负荷中的作用,必须进行数学模型研究。综合国内外研究人士的分析结果,较准确、较实际的计算公式是t·d哈蒂岗[1]等人应用的量纲分析法,给出的圆柱水利旋流器的数学模型,即
, (1)
, (2)
, (3)
式中,qi为给料流量;q0为溢流流量;d50为分离粒度;dc为水力旋流器直径;di为进料管直径;d0为溢流管直径;du为底流管直径;lc为水力旋流器高度;ρt为液体密度;ρp为固体密度;ρi为混合体密度。
根据式(1)、式(2)、式(2),得出旋流器生产能力与结构参数的关系。
(1)旋流器直径dc与生产能力qi和分离粒度d50的关系为随着旋流器直径增大旋流器的生产能力减少,而分离粒度却增大。为了平衡2段磨机的负荷,可通过增大或减小旋流器直径调节分离粒度,使溢流量增大或减小。
(2)旋流器进料管直径di,旋流器长度lc与生产能力qi和分离粒度d50的关系为随着旋流器长度、进料管直径的增大,旋流器的生产能力和分离粒度增大。
(3)旋流器底流管直径du与溢流流量与进料流量分配比q0/qi和分离粒度d50的关系[2]为底流管直径增加,引起q0/qi的减小,降低分离粒度,提高分离效率,在一定范围内对生产能力影响不大。
3 圆筒型旋流器平衡2段磨矿负荷的实践探索
梅山铁矿球磨系统运行初期,第1段采用6台φ550mm旋流器组作为分级设备,但运行过程中出现了第1段负荷高、第2段负荷低的不平衡现象。为平衡2段磨机负荷,提高磨矿效率,进行了第1段旋流器的调试工作。首先在基于φ550mm旋流器组的基础上,进行了旋流器结构参数的调试。调试中发现,旋流器溢流浓度与溢流量正相关,溢流细度与溢流量负相关。因此,将旋流器溢流作为平衡2段负荷的参考。
3.1 φ550mm旋流器组结构参数变化对2段磨机负荷的影响
在调试初期,针对φ550mm旋流器组进行了调试,沉砂嘴直径采用φ70mm、φ75mm、φ80mm 3种规格,旋流器溢流套管直径采用180、210mm,旋流器溢流套管深度采用500、650、850mm 3种规格在给料压力及浓度恒定的情况进行生产调试研究,旋流器工作压力为0.04~0.055mpa。φ550mm旋流器部分参数调试结果见表1。
表1 φ550mm旋流器组部分结构参数调试结果
台时处理量 /(t/h) |
旋流器压力/mpa |
排矿/% |
溢流/% |
沉砂/% |
沉砂嘴直径/mm |
溢流套管直径/mm |
溢流套管深度/mm |
|||
浓度 |
细度 |
浓度 |
细度 |
浓度 |
细度 |
|||||
145 |
0.048 |
69.83 |
19.31 |
52.77 |
31.58 |
86.23 |
17.50 |
80 |
180 |
650 |
146 |
0.052 |
67.70 |
19.14 |
52.30 |
27.75 |
85.03 |
14.66 |
80 |
180 |
650 |
150 |
0.050 |
59.00 |
20.13 |
58.40 |
23.98 |
84.01 |
13.70 |
80 |
210 |
650 |
150 |
0.046 |
61.00 |
21.50 |
56.30 |
24.53 |
84.50 |
12.80 |
80 |
210 |
650 |
135 |
0.052 |
84.50 |
23.08 |
50.90 |
26.07 |
89.00 |
12.51 |
70 |
210 |
850 |
138 |
0.053 |
85.44 |
18.54 |
48.99 |
30.56 |
91.00 |
11.90 |
70 |
210 |
850 |
145 |
0.048 |
69.83 |
19.31 |
56.48 |
21.70 |
86.53 |
8.98 |
70 |
210 |
850 |
143 |
0.051 |
64.62 |
29.07 |
53.08 |
28.35 |
83.28 |
16.03 |
75 |
210 |
500 |
147 |
0.051 |
69.50 |
12.50 |
53.92 |
30.67 |
86.24 |
20.48 |
75 |
210 |
500 |
146 |
0.053 |
67.60 |
13.88 |
54.48 |
25.98 |
87.07 |
16.85 |
75 |
210 |
500 |
143 |
0.051 |
64.62 |
29.07 |
56.23 |
25.25 |
85.75 |
10.26 |
75 |
210 |
750 |
146 |
0.053 |
67.60 |
13.88 |
56.60 |
20.87 |
85.83 |
11.36 |
75 |
210 |
750 |
由表1可知,①增大溢流套管直径,使旋流器溢流浓度增大,细度减小,沉砂浓度减小,细度减小。即增大溢流套管直径会使零速包络面向器壁移动,包络面内的空间变大,向上运动的矿浆增多,即溢流量增大,导致溢流浓度增大细度减小,沉砂浓度减小的同时细度也减小。原沉砂中的细颗粒以及部分粗颗粒跑到溢流中,返砂量减少。②增大沉沙嘴直径,一次溢流浓度降低,细度增大,沉砂浓度降低,细度增大。即沉砂管直径变大,会增大沉砂的排出口面积,使得沉砂产量增加,浓度降低,从而导致溢流量减少,沉砂和溢流的细度均增加。但旋流器的角锥比不宜过大,一般认为3~4比较适宜。角锥比能有效的改变分级粒度,因此生产中要注意沉沙口的磨损对分级效果的影响。③增加溢流套管深度,一次溢流浓度明显变大,细度减小。沉砂有降低趋势,但变化不明显,细度降低。即把零速包络面看成是一个不规则筒形,由于刚进入旋流器的矿浆速度大,因此形成的零速包络面半径大,而越向下半径逐渐减小,向上运动的矿浆的密度也越大,增加溢流套管插入深度,会使本来进入沉砂的产品进入溢流,从而使溢流浓度明显变大,溢流跑粗,细度减小。沉砂浓度变化不会太明显,而由于部分颗粒进入溢流,使得细度减小。
实践中,在不改变旋流器筒体直径的条件下,改变旋流器的溢流套管直径、沉砂嘴直径以及溢流套管深度,虽然将一部分矿量分配到第2段球磨,但在一定程度上缓解了2段球磨负荷不平衡的现象,但结果并不理想。根据探索性试验的结论,增大了旋流器的筒体直径,由原来的φ500mm增大到φ710mm,并进行了调试。
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